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   一、客户概况

晋能长治热电有限公司厂址位于全国十大魅力城市之一的长治市,距长治市城区约7公里。公司现有2台1171t/h煤粉锅炉,配套两台330MW汽轮发电机组;原设计为除尘器前烟道内布置H型翅片换热器回收烟气余热,由于积灰、堵塞和腐蚀等原因,换热器出现泄漏,影响到锅炉的安全稳定运行,改造势在必行。

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二、 改造方案

1、实施方案

拆除除尘器前四个烟道内H型翅片换热器,并在原位置按原尺寸布置氟塑钢低低温省煤器,换热器采用模块化设计,与烟气接触采用氟塑钢换热管束(2205基材)和2205双相不锈钢材质的框架,以实现防腐蚀、不易积灰和长周期稳定运行的目标。

        2、改造后的烟道设计图如下:

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       3、工艺流程设计:

氟塑钢低低温省煤器在供暖季回收利用烟气余热,加热供暖水:当锅炉满负荷运行时,烟气经低低温省煤器后145降温至122,单个烟道的低低温省煤器进水(供暖水)额定流量为76t/h,进水温度50经低低温省煤器可升温至78;在非供暖季回收利用烟气余热,加热一、二次风:当锅炉满负荷运行时,烟气经低低温省煤器后145℃降温至124℃,额定流量为76t/h的热媒水单个烟道低低温省煤器后60℃升温至85.5℃,热媒水送至暖风机,可将一、二次冷风升温约20℃

三、 施工现场

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   四、设备运行情况

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DCS画面可知,氟塑钢温省煤器将烟气从159℃降温至134℃,将293t/h的供暖水从46℃升温至86℃,回收烟气余热13673kw,即49GJ/h

五、 节能分析

正常工况下,氟塑钢低低温省煤器可回收烟气余热36GJ/h,供暖季用于加热供暖回水,非供暖季用于锅炉一、二次风预热,按年运行5000h计,每年可节省标煤6143吨,减少碳排放15358吨,年直接经济效益400多万元。


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